擠壓車間5#機、6#機自2006年建成投產以來,鋁棒加熱爐一直使用短棒爐生產,由于短棒爐的設計缺陷,能量不能回收循環使用,導致部分熱量流失,耗能量高,經多年數據統計天然氣耗用量在40~45立方,為保護企業周邊環境,積極響應國家節能、減排,實施清潔生產的目的,2015年初管理層要求設備部、擠壓車間對5#機、6#機進行節能改造,并提出改造后天然氣用量在30立方的目標。
公司設備部、擠壓車間通過走訪考察同行業先進生產線經驗,并與鋁棒爐制造制廠技術人員多次研究,制訂出設計方案,該項目共投入80多萬元資金,將原短棒爐拆除,更換全新的熱剪長棒爐,該鋁棒爐采用全封閉式加溫,采用先進余熱利用循環系統,真正做到節能減排。經鋁棒爐制造廠技術人員及設備部共同努力,在12月初完成改造工作,經調試后投入生產。經一個月的試運行,經對鋁棒爐耗能數據分析統計,經測算,實際平均每生產一噸鋁型材耗用天然氣為28立方,比改造前節省天氣用量達30%,生產車間環境干凈,達到預期設定能量耗用目標。
(佛山市建材行業協會通訊員提供)
